2º robô (rosa)
1.
Os
motores encostavam nas rodas, porém, por precaução, fixamos tubinhos de caneta
cortados para aumentar a superfície de contato e a estabilidade.
2.
Os
fios conectados ao motor estava encostando e isso fazia com que não funcionassem bem.
Solução: a fita isolante ao redor dos
fios foram reforçadas.
3. Entrou cola em um dos motores e ele parou
de funcionar.
Solução: ele foi trocado.
4. A roda caiu e quebrou, durante os primeiros
testes após a construção.
Solução: a roda foi trocada e ambas,
assim como os motores, foram colocados com Super Bonder.
5. A duas rodas caíram durante outro teste.
Solução: foram coladas com cola quente.
6.
O
motor esquerdo não estava alcançando a roda.
Solução: usou-se o elástico de
dinheiro, tal como ensinado no tutorial, para abaixar a suspensão. Depois de
uns dias, ele foi retirado.
7.
O
carrinho estava indo para o lado esquerdo.
Solução: as rodas foram trocadas.
9.
O
carrinho não tinha um bom tempo nos testes em sala.
Solução: a piloto foi trocada.
8. O carrinho estava indo para a direita e estava com pouca aderência.
Solução: as rodas foram substituídas e duplicadas.
3º robô
(roxo)
1.
Como
os eixos eram diferentes entre si e dos usados no 2º robô, os chassis foram
cortados errados.
Solução: os chassis foram refeitos.
2.
Os
motores não encostavam nos CDs.
Solução: tubinhos de caneta foram
usados como extensores dos motores.
4.
Os
fios que conectavam as pilhas às chaves alavanca se soltaram.
Solução: foram substituídos por fios
maiores e fixados mais firmemente.
5.
As
pilhas dentro da caixa plástica esbarravam nos fios.
Solução: o suporte foi fixado na
lateral da caixa.
8. Os motores não estavam funcionando. Como pensamos que era um problema na fiação, refizemos a parte elétrica e trocamos o controle. Todavia, o problema eram as pilhas. De todo modo, as mudanças foram mantidas.
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